在工業(yè)廢水處理領域,高堿度氨氮廢水的治理長期受制于處理效率低、資源浪費嚴重的雙重困境。雙塔負壓蒸氨技術的突破性進展,成功破解pH>12、NH3-N濃度超5000mg/L的極端工況處理難題。該工藝通過多級負壓精餾與結晶控制系統(tǒng)的協(xié)同作用,將傳統(tǒng)工藝中散失的氨氮轉(zhuǎn)化為高純度碳酸氫銨產(chǎn)品,開創(chuàng)了從"污染治理"到"資源再生"的廢水處理新范式。其獨特的低能耗運行特性和閉環(huán)回收體系,不僅重構了氨氮廢水的處理邏輯,更為煤化工、焦化等高污染行業(yè)提供了兼具環(huán)境效益與經(jīng)濟效益的可持續(xù)解決方案。
技術顛覆性創(chuàng)新
破解pH>12、NH3-N>5000mg/L極端工況處理難題
開發(fā)兩級負壓精餾系統(tǒng)(-0.08MPa/-0.095MPa)
實現(xiàn)碳酸氫銨晶體純度>99.5%的工業(yè)級回收
系統(tǒng)工藝流程
預處理單元
pH精準調(diào)節(jié)系統(tǒng)(維持10.8-11.2)
微氣泡吹脫預處理(氣水比12:1)
核心反應單元
一級負壓蒸發(fā)塔(溫度65℃±2℃)
二級精餾塔(填料高度8m)
四級冷凝回收系統(tǒng)
結晶回收單元
旋流結晶器(過飽和度控制0.15-0.25)
離心干燥系統(tǒng)(水分≤0.5%)
關鍵運行參數(shù)
蒸汽消耗:0.8t/噸水(傳統(tǒng)工藝1.5t)
氨回收效率:99.2%-99.8%
結晶鹽純度:GB/T 6276-1996 一等品
技術經(jīng)濟性對比
指標 | 傳統(tǒng)吹脫法 | 本工藝 |
---|---|---|
處理成本(元/噸水) | 25-35 | 12-15 |
氨回收率 | 70-85% | >99% |
蒸汽消耗 | 1.2-1.8t | 0.7-0.9t |
副產(chǎn)品價值 | 無 | 800-1200元/噸 |
工程驗證案例
某焦化企業(yè)應用
處理規(guī)模:120m3/h
進水NH3-N:6800mg/L(pH 12.5)
年回收碳酸氫銨:2.1萬噸
年減排CO2當量:8.6萬噸